住進新家的新鮮勁兒還沒完全過去,軋鋼廠那邊,一個重大的擔子就壓到了陳凡的肩上。
廠里決定對那臺五十年代從蘇聯引進的、堪稱廠子里“功勛設備”也是“老古董”的重型龍門銑床,進行一次徹底的大修和數控化改造。這臺設備精度下降得厲害,加工范圍也受限,嚴重影響了廠里一些大型關鍵部件的生產。但它在廠里的地位特殊,意義重大,改造只能成功,不能失敗。
這個任務,毫無懸念地落在了技術科,具體負責的,就是如今被視為技術定海神針的陳凡。
項目啟動初期,一切還算順利。陳凡帶著項目組,拆解設備,檢測零部件磨損情況,設計新的機械結構加強方案,選型數控系統。陳凡甚至大膽地提出,要利用這次大修,嘗試提高機床的剛性和主軸轉速,以擴大其加工能力。
方案在論證會上獲得了通過,楊廠長親自拍板:“就按陳工說的辦!要錢給錢,要人給人!這臺老伙計,必須讓它煥發第二春!”
然而,隨著改造的深入,真正的硬骨頭出現了。
問題出在主軸系統上。這臺老龍門銑的主軸結構笨重,軸承采用的是老舊的滑動軸承,精度保持性差,發熱嚴重,根本無法適應改造后預期的更高轉速要求。必須更換成精度更高、轉速范圍更廣的滾動軸承,并對主軸箱結構進行相應改動。
但麻煩就麻煩在這里。按照陳凡重新計算和設計的主軸結構,需要一種特定尺寸、高精度、高剛性的角接觸球軸承。這種軸承,國內有廠家能生產,但精度等級達不到陳凡的要求;而能達到要求的,要么是軍工特供,他們民用廠根本申請不到指標,要么就需要進口。
“陳工,問遍了,真沒轍!”負責采購的科員小王跑得滿頭大汗,“國內那幾家,最好的產品精度等級也比咱們要求的低一級,而且供貨周期長得嚇人。進口的……先不說外匯指標多難搞,就算搞到了,周期至少半年以上!咱們這項目,等不起啊!”
項目組的士氣一下子跌到了谷底。車間的老師傅們看著拆得七零八落的機床主體,也開始竊竊私語。
“我說什么來著?這洋躍進要不得!老設備能用就湊合用,非要改什么數控,這下抓瞎了吧?”
“主軸可是機床的心臟,心臟不行,別的弄得再好也白搭!”
“唉,這下麻煩了,設備拆成這樣,裝不回去可就真成一堆廢鐵了……”